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某發(fā)電有限責任公司帶壓(yā)堵漏施工事故,2死1傷 損失227萬元!
發布時間:2023-07-25
來源:91香蕉小视频建(jiàn)工 瀏覽次數:7953
(一) 事故簡述
2017年7月12日16時50分左右,某發電(diàn)有限責任(rèn)公(gōng)司(以下簡 稱該公司(sī))5號機組除氧器預留(liú)管口盲板發生爆裂事故,造成2人死亡、1人受傷, 直接經濟損失227.9萬元。
(二) 事故經過
7月12日14時,按照約定時間,某有限公(gōng)司員工楊XX、賀XX 來到該公司,聯係管道漏點封堵業務。
15時10分左右,該(gāi)公(gōng)司汽機檢(jiǎn)修部輔機班班長賈X和汽機檢修部專工(gōng)馬XX 就5號(hào)機組(zǔ)除氧器預(yù)留管口盲板檢查,對其進行(háng)入廠(chǎng)安全教育與安全交底。
15時15分(fèn)左右(yòu),馬XX簽發工作許可單,發電部三單元四班班長賈XX作為 工作許可人予以(yǐ)審核簽字。工作班成(chéng)員為(wéi)於X、李XX、楊XX、賀XX共4人;許可工作內容為(wéi)5號機組除氧器預留管口盲板檢查;許可工作時限為7月12日16 時(shí)30分至7月20日18時。全體工作班成員對本次工(gōng)作布置的安全(quán)措施和注意事 項進行了確認(rèn)簽字。
16時15分左右,於X和李XX帶領(lǐng)楊XX與賀(hè)XX,開始動身前往5號機組 現場。
16時(shí)30分(fèn),4人(rén)到達5號機組汽機房平台。該滲漏點位於除氧(yǎng)器罐體西側(cè)頂部, 距汽機房平台高6.05米,因罐體(tǐ)上部空間有(yǒu)限,賀XX留(liú)在汽機房平台處。

16時45分左右(yòu),楊XX、於X、李XX3人登上除氧器平(píng)台,靠近罐體西側漏 點部位進行查看。

剛上去約5分鍾時(shí)間,即16時50分左右,除氧器預留管口盲板突然(rán)爆(bào)裂,噴 出的蒸汽將正在滲漏處進行查看的3人,從約6米高的除氧器平台衝落至汽機房平 台(tái),導致3人均倒地受(shòu)傷。飛出的盲板落至5號機組B低(dī)壓缸南側。

事故發生後,該公司立(lì)即啟動應急預案(àn),迅速組織人力開展現場(chǎng)救援,撥打 120急救電話,將傷者第一(yī)時(shí)間送往(wǎng)該(gāi)縣醫院進行救治。18時45分(fèn)、20時15分,楊XX、李XX經搶救無效先後死亡。於X於19時左右被轉往西安唐(táng)都醫院醫治。

(三) 事故原因
1. 直接原因
事故調查組專家通過對殘留(liú)堵板(bǎn)進行技術(shù)分析勘驗、反複對比研究論證,並結合西安熱工研究院的分析報告,認為該處除氧器預留(liú)管口堵板焊縫與厚度存(cún)在嚴重 缺陷:
(1) 焊接結構不合理。故障盲管堵板為高加(jiā)疏(shū)水至除氧器備用口堵板(bǎn),實測堵 板厚度8毫米、材質為20鋼,屬於《水管鍋爐第4部分:受壓元件強度計算》 GB/T 16507.4和《水管鍋爐受壓(yā)元件強度計算》GB/T 9222中無孔平端蓋。對照 標準可見,本堵板與(yǔ)盲(máng)管的焊接結構存在以下問題:
1) 盲管與堵板屬(shǔ)未焊透結構,與標準規(guī)定的結構型(xíng)式不符;
2) 堵板側的實測焊縫寬度為2.5—3毫米,焊縫強(qiáng)度(dù)嚴重不足;
3) 該未焊透結構易形(xíng)成應力集中,誘發裂紋產生。
(2) 堵板厚(hòu)度不(bú)合格(gé)。根據《水管鍋爐第4部分:變壓元件溫度計算》GB/T 16507.4,經計算堵板厚度8毫米,遠小於18毫米標準要求。
根據專家意見,經綜合分析,認定造成該起事故發生的直接原因為:爆裂的盲 管堵板焊接無孔(kǒng)平端蓋不符合國家標準要求,在機組長期運行過程中,因工作應力 和熱應力的連續作用,最終導致突然(rán)爆開。
2. 間(jiān)接原因
(1) 長期以(yǐ)來,未能(néng)發現除氧器預(yù)留管口盲板焊接存在嚴重缺陷,為事故的發 生埋下了禍根。
(2) 對預留管口盲板沙眼滲(shèn)漏缺陷可能產生的風險因素預判不(bú)足,對此跑冒滴(dī) 漏征兆未能引起足夠的重視和警覺(jiào)。
(3) 對已發現且不能立即消除的缺陷未及時錄入缺陷信息管理係統,缺(quē)陷分 類界定不清,消缺時(shí)限把握不(bú)嚴,未(wèi)按消缺(quē)管理製度及時消缺。
(四) 暴露問題
(1) 暴露出對重大安全隱患認知能力和技術監督管理手段不夠的問題。
(2) 暴露出安全意識的淡漠和思想上的麻痹大意(yì)。
(3) 暴露出缺(quē)陷(xiàn)管理製度尚不完善。
(五) 防範及整改措施
(1)著力構建(jiàn)企業安全風(fēng)險分級管控和(hé)隱患排查治理(lǐ)雙重預防機(jī)製。要充分認 識安全生產的嚴峻(jun4)性、複雜性(xìng)和反複性,堅決守住“發展決(jué)不(bú)能以犧(xī)牲人的生命為 代價”的紅線(xiàn),切實落實企業主體責任,懈怠不可有,警惕不可無,全麵開展(zhǎn)隱患 排查治理,從嚴從(cóng)實從細查找存在不足,認真組織對全部生產裝置、設備設施和作 業行為進行安全風險排查、辨識和評估評價(jià),加強源頭治理,盯住薄弱環節(jiē),解決
突出問題,對存在缺陷和事故隱患實行(háng)“零容忍”,不斷完善規章製度,從根(gēn)本上防(fáng) 範事故發生,構建安全生產長效機製。
(2) 嚴格執行(háng)事故信息報告製度。要切(qiē)實提高對生產安全事故信息報送工作重 要性的認識,建立健全事故信息報告(gào)工作(zuò)機製,規範事故信(xìn)息報告程序,切實落實 領導(dǎo)帶班和24小時在崗值班以及(jí)事故信息報告職責,暢(chàng)通信息報送渠道,確保事故 信息報告及時(shí)、準確、完整,正確引導(dǎo)社會輿情,最大(dà)限度降低事故損失和不良 影響。
(3) 嚴(yán)格落(luò)實企業全員崗位安全生產責任製。要層(céng)層(céng)簽(qiān)訂安全生產責任書,並 嚴密組織和監督落實,定期實施考核和獎懲,使責任(rèn)製(zhì)落實到位,實現企業安全生 產工作全過程實名追溯。對安全(quán)生產監(jiān)督管理不到位、把關(guān)不嚴、檢查不實、整改 不力的,要嚴肅(sù)追究責任,著力解決責任不落實、執行不到(dào)位的問題。要切實(shí)加強 現場安全監督檢查,做好現場全過程安全監護。要切實加強對員工的安全教育培訓, 增強其安全防護能力。
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